本帖最后由 fjfjfjye 于 2014-9-5 11:46 编辑
7-8月,政府密集出台一系列托底救市政策,但是TC01成交重新仍然回落到515之下。可见,盘面对利好政策的反应已经趋于平淡,后市动力煤期货走势将重归基本面。笔者认为9月动力煤期货走势将以偏弱震荡为主。
1、政府托市影响减弱
从7月14日国务院召开座谈会到8月28日的煤电协调会,短短的一个半月,国家发改委、国家能源局煤炭司、电力司、国家煤矿安监局行管司、中国煤炭工业协会等单位多次召集脱困会议,并迅速出台了《煤炭经营监管方法》和《关于遏制煤矿超能力生产的通知》等文件,充分显示了政府对于煤炭行业脱困的重视和政策支持。
控制产量方面,中国煤炭企业协会提出希望将今年的煤炭产量压减10%以上,以达到煤炭市场供需平衡。神华集团宣布今年减产5000万吨,减销6000万吨;中煤能源集团宣布下半年减产2000万吨;山西大同煤矿集团宣布下半年减产减销各1000万吨以上。限制进口方面,传言发改委决定让电企9-12月进口煤量控制在1-8月月均水平的50%以下,电力减少2000万吨,全国减少进口5000万吨,另外传言进口关税3%也将出台。
价格方面,7月28日神华仍下调报价10元/吨,把7月5500大卡动力煤长协价敲定在475元/吨,但是到了8月神华一改7月的浮动定价方式,从连续降价变为全月固定价格,8月长协报价涨至479元/吨。9月神华全部煤种继续上调5元/吨,5500大卡动力煤484元/吨。这种突然转变,也体现了政府背后操纵的痕迹。
政府的一系列救市政策,在动力煤期货上也已经有所消化和反应,期价上涨至今,已经大幅升水于现货。近期及未来的救市政策再出台,已符合市场预期。个人认为政策面对期价的支撑长期存在,但是期价短期波动对利好政策的反应将趋于平淡。
2、需求不振压制煤价
(1)9月需求已提前透支
8月,南北方港口库存均呈现下滑态势,秦皇岛港库存月初的687万吨,至8月31日降至541万吨,曹妃甸港库存自644万吨降至583万吨,广州港库存也下滑至286万吨。 8月港口库存下滑的主要原因有两个,第一是电厂为了预防9月大型煤企提价和大秦线提前秋检而提前采购。8月31日,六大电厂库存回升至1393万吨,而去年同期仅1240万吨。从电厂耗煤量来看,8月下半月的电厂日耗就一直维持在60万吨以下,华南电厂总体负荷降至50%,创下年内除春节外的最低开机水平。可见电厂并不急迫用煤,电厂的提前采购透支了9月的需求量。第二,大秦线在8月进行了6天的短期检修。在此期间,每天检修两小时。这也减少了沿线港口煤炭的调入量。
8月一度传言大秦线秋检提前至9月,然而现在已经证实仍是10月检修,且仅检修两周,供应因此紧张的可能性不大。从产地库存来看,至8月31日,山西煤炭库存保持在4041万吨的高位,而去年同期仅2048万吨。9月电煤需求疲软,大秦线正常运行,过高的产地库存将很快填充到各港口。9月份动力煤需求不容乐观,小幅的上涨也许能被电厂所接受,一旦出现持续的上涨,电厂还是可以通过消耗库存来降低采购量,以此压制煤炭价格。
(2)冬储行情涨幅受限
着眼长远一点,今年四季度的冬储煤行情也难现去年的火爆行情。
首先从供应来看,大型煤企配合政府所做的减产减销行为,估计对市场影响有限。神华、中煤等企业即使减少销售量和生产量,也只是缩减销路不好的煤种或者含硫高的煤炭,控制低质量煤炭的发运数量。对于市场销路好,周转快的煤种,会加快生产和销售步伐。各大煤企提出减产数量,应该只是提供个参考数字,能否实现减产目标,还要取决于下游需求水平和国家政策变化以及市场的走势。虽然很多中小煤炭企业出现亏损,但是由于各家煤企生产成本差距大,尤其是神华这种成本优势突出,全产业链一体化经营的企业来说,保有市场占有率更能提高盈利。去年冬天神华的恶意挺价也让其品尝到销量巨幅下滑的苦果,预计今年冬天其涨价意愿和力度将打折扣。
其次需求方面,今年中国台风数量少,8月没有登陆中国的台风,夏季南方多雨、低温,北方干旱,这些均符合厄尔尼诺现象。根据近50年的气象资料,厄尔尼诺发生后,我国当年冬季温度偏高的几率较大。如果真的出现暖冬,冬季取暖煤需求也将不如往年。
1-7月份,全国规模以上电厂发电量31249亿千瓦时,同比增长5.5%。其中,水电4848亿千瓦时,同比增长13.6%;火电24686亿千瓦时,同比仅增长3.5%。7月水电发电量1132亿千瓦时,同比增长29.0%,而火电生产同比下降,共有17个省份出现负增长,其中华东5省全部负增长。7月,火电发电量3664亿千瓦时,同比下降3.2%。8月西南地区长江中上游、东南沿海均雨量充沛,预计8月水电出力仍是高位。
此外经济内生动力偏弱,作为经济趋势的风向标,用电量数据也不容乐观。经历了5月、6月连续回暖后,7月份用电量增速急转直下,跌幅大超预期。数据显示,7月份,全社会用电量5097亿千瓦时,同比仅增长3.0%,也将1至7月的同比增幅拉低到4.9%。当前我国工业用电量占全社会用电量的70%,这其中高耗能产业的用电量消费又占到工业用电量消费的一半左右,用电量波动跟这些行业的生产形势有很大关系。数据显示,7月份工业用电量增速仅为2.9%,比6月份回落2.2个百分点。其中,轻工业用电量回落3.6个百分点至1.3%,重工业回落3个百分点至3.2%。而四大高耗能用电量同比增长5%,与6月相比回落了1.3个百分点。
当前不论是短期还是中长期的需求,都难以对煤价形成支撑。而且9月1日起,全国燃煤发电企业标杆上网电价平均每千瓦时降低0.93分钱。上网电价下调会对电力企业造成一定影响,仅五大电力集团利润便可能回吐利润超过50亿元,中小电力企业的盈利空间更将被大大压缩,加之环保政策收紧、营业成本上升,电力企业绝不会坐视冬储行情持续拉高煤价。
从运费来看,船东对后市也比较悲观。近期BDI指数飙涨,但国内沿海运费仍是低位运行。去年9月现货煤价上涨之前,8月运费就已经大幅拉涨了一波,而今年运费至今还没有启动上涨的迹象。
最后,从进口煤方面来看,虽然国家决心控制9-12月进口煤数量,但是多数电厂已经提前安排好了9、10月的进口计划。至11、12月才有可能减少进口份额。短期内煤炭供应依旧过剩,且所有下游和贸易商也都有意识地在提前冬储,拉长储煤周期,冬季出现供应紧张的恐慌行情可能性较小。
【技术分析及展望】
技术上看,动力煤期货主力TC01从526高点跌下,上涨趋势被打破。下方暂时受前期震荡平台下沿510附近支撑。
基本面来看,9、10月是煤炭需求淡季,9月电煤需求已提前透支,利多政策已基本反映在盘面上,TC01期价大幅升水于现货,上行受阻,9月动力煤期货走势将转弱。即使是从四季度来看,受国内经济低迷和电厂拉长采购周期影响,今年冬季动力煤也难以大幅走高。操作上建议TC01可背靠515做空,目标505。
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